鎮(zhèn)海煉化1# 乙烯節(jié)能降碳典型經(jīng)驗(yàn)做法
節(jié)能降碳改造案例之三
中國石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司(簡稱“鎮(zhèn)海煉化”)位于浙江省寧波市,擁有2700萬噸/年原油加工能力、220萬噸/年乙烯生產(chǎn)能力,自備吞吐能力4500萬噸/年的碼頭,410萬立方米罐儲,同時負(fù)責(zé)管理超8000萬噸/年吞吐能力的碼頭和超1200萬立方米罐儲。
鎮(zhèn)海煉化堅(jiān)持以習(xí)近平生態(tài)文明思想為指導(dǎo),秉持“奉獻(xiàn)清潔能源、踐行綠色發(fā)展”理念,全面推進(jìn)節(jié)能降碳工作。鎮(zhèn)海煉化100萬噸/年1# 乙烯裝置2010年建成投產(chǎn)后,開展多種形式的節(jié)能降耗工作15項(xiàng),年節(jié)能量合計(jì)約74550噸標(biāo)煤,國內(nèi)唯一連續(xù)5次在所羅門全球乙烯績效評價中位列世界第一群組,連續(xù)9年被石化聯(lián)合會評為“能效領(lǐng)跑者標(biāo)桿企業(yè)(乙烯)”。
100萬噸/年1# 乙烯裝置節(jié)能降碳主要措施:
一是原料優(yōu)化助力節(jié)能
利用煉化一體化優(yōu)勢,采用“分子管理”理念,充分挖掘煉廠干氣、飽和液化氣、碳五、石腦油等資源,實(shí)現(xiàn)乙烯原料的多元化和輕質(zhì)化。優(yōu)化團(tuán)隊(duì)每周測算效益,對可供乙烯裝置使用的原料進(jìn)行效益排序,優(yōu)化生產(chǎn)方案。優(yōu)化乙烯裝置碳二、碳三加氫反應(yīng)器運(yùn)行,提高催化劑選擇性,降低高附加值產(chǎn)品損失;優(yōu)化分離各塔運(yùn)行,降低塔底損失,借助裝置全流程實(shí)時優(yōu)化系統(tǒng)投用,產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)卡邊操作,提高高附加值產(chǎn)品收率。2021年乙烯產(chǎn)量110.37萬噸,高附加值產(chǎn)品收率達(dá)62.26%。
二是技術(shù)改造助力節(jié)能
低溫?zé)崧?lián)合優(yōu)化。為節(jié)約能源、增加效益、充分利用急冷水中的低位熱能,對BA-101~BA-108共8臺裂解爐分兩次進(jìn)行了技術(shù)改造,增加了以急冷水為熱源的裂解爐空氣預(yù)熱器,在不影響裂解爐正常運(yùn)行的前提下,減少了燃料氣和循環(huán)水用量,8臺裂解爐改造后,年節(jié)能量合計(jì)10743噸標(biāo)煤。乙烯裂解爐BA-109、BA-110及BA-111A/B(中間部分)空氣預(yù)熱器沒有充分利用,其中BA-109/110原設(shè)計(jì)用低壓蒸汽為熱源,空氣預(yù)熱器采用的是順流換熱(上進(jìn)下出),冬季時低壓蒸汽不足無法正常投用;BA-111A/B雙爐膛原設(shè)計(jì)用DS排污水為熱源,投用后效果好但熱源不足。2014年5月份大修改造,將BA-109、BA-110及BA-111A/B(中間部分)熱源改造為Ⅱ加裂低溫?zé)崴?,并?014年7月29日投用,降低了裝置能耗。
乙烯裂解爐燃燒器改造。為實(shí)現(xiàn)裂解爐排放指標(biāo)優(yōu)于國家最新環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),公司“東海爐王”優(yōu)化團(tuán)隊(duì)與航天十一所合作,開展技術(shù)攻關(guān),對裂解爐燃燒器進(jìn)行國產(chǎn)化改造。裝置11臺裂解爐共計(jì)1244臺燃燒器,優(yōu)化團(tuán)隊(duì)對每一組燃燒器高度、角度、朝向等進(jìn)行了深入了解和探討,制定出有針對性的改造方案。2019年,11臺裂解爐全部完成改造,裂解爐煙氣中氮氧化物均維持在60~70mg/m3 ,比改造前降低了35%以上,全年可降低氮氧化物排放143.1噸。通過燃燒器改造,增加燃燒器的燃燒效率,在滿足裂解爐正常運(yùn)行工況情況下,有效降低燃料氣耗量,平均每臺裂解爐可降低燃料氣量為108.375kg/h,11臺裂解爐全年可節(jié)省1.18萬噸標(biāo)煤。
優(yōu)化燒焦程序。結(jié)焦反應(yīng)是蒸汽裂解在所難免的。因此需要定期對各裂解爐進(jìn)行燒焦,燒焦過程中存在大量燃?xì)?、蒸汽、風(fēng)的消耗。為有效提升燒焦效率、減少燒焦時間,通過長期攻關(guān),在5號裂解爐上成功實(shí)施了快速燒焦,通過大數(shù)據(jù)分析,調(diào)整空氣進(jìn)量、燒焦溫度等參數(shù),優(yōu)化燒焦程序每個步驟的時長和時間節(jié)點(diǎn),逐步優(yōu)化燒焦程序,使液相裂解爐因燒焦、熱備切出系統(tǒng)的時間由原來的48小時縮減至24小時。單臺裂解爐燒焦一次時間的縮短,可節(jié)約標(biāo)煤97.87噸,正常8臺液相爐運(yùn)行,平均一年燒焦4次/臺,全年總計(jì)可節(jié)約標(biāo)煤3131.84噸。
爐水采樣線增加空冷。進(jìn)入裂解爐爐水分析儀的汽包爐水溫度較高,影響分析數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,同時高溫易引起結(jié)垢,使冷卻使用的循環(huán)水只能就地排放,造成循環(huán)水的浪費(fèi)。為解決此問題,創(chuàng)新攻關(guān)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造性提出在爐水采樣器管線上安裝翅片管,利用空冷效果降低爐水溫度,滿足分析儀的正常使用。同時降低了水冷器負(fù)荷,提高了水冷器換熱效果,降低了爐水排放量,每年可節(jié)能22.5噸標(biāo)煤。
三是新技術(shù)應(yīng)用助力節(jié)能
乙烯裂解爐增上理論配比燃燒優(yōu)化技術(shù)。通過對裂解爐煙氣中的CO含量進(jìn)行檢測,建立燃燒過程數(shù)學(xué)模型,將CO含量作為主控變量,通過控制系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)燃燒和空氣的理論配比,使得裂解爐能以最小的燃料消耗滿足同樣的工藝要求,同時還能在燃燒過程中將排放物降低到最少程度,實(shí)現(xiàn)加熱爐節(jié)能、環(huán)保運(yùn)行。乙烯1臺裂解爐增上理論配比燃燒優(yōu)化技術(shù),出口煙氣中氧含量由2.2%左右降至1%~1.2%,年節(jié)省燃料氣300噸。
新型襯里應(yīng)用。裂解爐BA-105改造輻射段襯里,襯里采用含鋯陶纖整體模塊+陶纖平鋪背襯(含納米微孔板)復(fù)合結(jié)構(gòu),陶纖平鋪背襯均設(shè)置一層0.1mm鋁箔和0.1mm不銹鋼箔、共兩層氣阻層。2021年改造后重新投用,通過現(xiàn)場核算,本次改造后爐壁溫度由85℃降至45℃,減少散熱量約450kW,全年節(jié)省燃料氣量308.52噸。
四是運(yùn)行優(yōu)化助力節(jié)能
“平穩(wěn)就是最大的節(jié)能”。公司在抓“大平穩(wěn)”上下足功夫,不斷夯實(shí)了節(jié)能降耗基礎(chǔ)。成立“東海爐王”創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)及乙烯“一平穩(wěn)四優(yōu)化”創(chuàng)新攻關(guān)團(tuán)隊(duì),攻關(guān)解決裝置運(yùn)行難點(diǎn)問題,確保乙烯裝置長周期運(yùn)行。在裝置平穩(wěn)的基礎(chǔ)上,公司注重裝置運(yùn)行優(yōu)化,提高產(chǎn)率,降低消耗。應(yīng)用實(shí)時優(yōu)化系統(tǒng)(RTO)自控軟件,對裂解爐、急冷區(qū)、壓分區(qū)進(jìn)行在線優(yōu)化,通過實(shí)施在線優(yōu)化項(xiàng)目,使裝置的生產(chǎn)運(yùn)行更好的接近工藝約束,有效降低了單位產(chǎn)品能耗,更好的響應(yīng)工藝擾動,提高安全操作,最小化能量消耗,提高了高附加值產(chǎn)品的收率。
(蔣明敬)